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矿山除尘设备 干雾抑尘 雾炮机

2019/7/30 6:24:15发布162次查看

微米级干雾抑尘装置具有超乎想象的抑尘能力:在污染的源头——起尘点进行粉尘治理;水雾颗粒为干雾,在抑尘点形成浓而密的雾池;抑尘效率高,针对10µm以下可吸入性粉尘治理效果高达96%,避免矽肺bing危害;耗水量小,
物料湿度增加重量比0.02%--0.05%,物料(煤)无热值损失,无二次污染;占地面积小,操作方便,全自动控制;设备投入少,运行、维护费用低;适用于无组织排放,密闭或半密闭空间的污染源,大大降低粉尘bao炸几率,
可以减少消防设备投入,冬季使用时车间温度基本不变(其它传统的除尘设备,使用负压原理操作,带走车间内大量热量,不得不增加车间供热量)。
粉尘处理的主要对象是150µm以下的粉尘颗粒,特别是直径5µm以下的可吸入性粉尘颗粒,其对人体造成不可恢复性伤害,是造成矽肺病等职业病的主要根源。
微米级干雾抑尘装置的研制成功填补了我国此类设备技术、生产、应用的空白,降低了粉尘对大气的污染,改善了周围环境和现场作业人员的劳动环境,减少了职业bing的发生,创造了广泛的社会效益和经济效益。
减少了煤炭损失量。原喷水抑尘装置抑尘效果差。监测,粉尘含量4.75mg/.m³。平均每天在每个翻车机房卸煤池产生的煤尘约10吨。
共13个翻车机组,全年产生煤尘约46800吨,按每吨500元计算,共损失金额2340万元 。而使用微米级干雾抑尘装置后,抑尘实测能力在90%以上,每年可减少煤炭经济损失在2106万元以上。
减少用水量。原喷水装置喷水量大,造成原煤含水量过高,客户投诉多。按每年卸车23000列计算,原喷水装置每列车喷水20吨。使用微米级干雾抑尘装置后,喷水量减少了90%以上,每列车喷水仅2吨。按每吨中水价格1元计算,年节水金额41万元。
因大量使用中水除尘,使煤炭热值大量损失,统计数据表明,煤炭含水量每增加1个百分点,煤热值损失30—50大卡,按煤热值6000大卡,热值损失40大卡计算,相当于煤炭损失0.67%,按年吞吐量2.3亿吨计算,
年热值损失相当于煤炭损失154.1万吨,损失金额约7亿元。减少了因清理煤池带来的劳务费用。使用原喷水抑尘装置,需投入大量的人力来清理翻车机房卸煤池。使用微米级干雾抑尘装置后,无需频繁清理煤池,有效地减少了因清理煤池带来的劳务费用。
无须交纳环保不达标的罚款。原喷水抑尘装置因冬季结冰,无法使用。若使用布袋式除尘装置,因其除尘效果差,环保不达标,每年都要缴纳环保不达标的罚款。而微米级干雾抑尘装置冬季也可正常使用。

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